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        科技引領

        張家峁煤礦15211綜采工作面智能化改造實踐

        田 誠,王 恒

        (西安重裝智慧礦山工程技術有限公司,陜西省西安市,710032)

        摘 要 為了提高陜煤集團陜北礦業張家峁煤礦的智能化開采和本質安全水平,對15211綜采工作面進行了智能化改造,重點介紹了采煤機自動截割、工作面設備遠程控制、工作面全覆蓋視頻跟機以及智能化開采技術的應用,闡述了15211綜采工作面智能化改造后實現的工作面自動采煤、運輸巷集控中心遠程控制、地面調度室一鍵啟停等各種功能。改造后礦井實現了運輸巷控制中心和地面調度指揮中心對綜采設備的智能化控制,提高了安全系數,降低了事故概率和生產成本,促進礦井作業與現代智能化深度融合。

        關鍵詞 張家峁煤礦;智能化改造;智能控制;一鍵啟停;視頻跟機

        0 引言

        為了深入貫徹落實習近平總書記“四個革命、一個合作”能源安全新戰略,加快推進煤炭行業供給側結構性改革,推動智能化技術與煤炭產業融合發展,提升煤礦智能化和本質安全水平,從根本上消除事故隱患,陜煤集團陜北礦業張家峁煤礦(以下簡稱張家峁煤礦)于2020年11月1日啟動了礦井智能化升級改造,從建設理念、系統架構、智能技術等方面進行了積極探索與實踐,根據煤層賦存條件、煤礦類型與規模,凝練可復制的智能化建設模式,盡快實現“系統智能化、智能系統化”,推動“機械化換人、自動化減人、智能化無人”的落地,有效降低工人的勞動強度,改善和提高井下安全生產作業環境,為能源領域“新基建”奠定基礎[1-2]。

        1 15211綜采工作面概況

        張家峁煤礦15211綜采工作面基本頂為淺灰色洗粒砂巖,厚層狀,主要成分為長石、石英、泥質膠結,微波狀及水平層理,夾灰色粉砂巖薄層,厚度為20.23 m,頂板巖石飽和抗壓強度平均為17.9 MPa,屬較穩定型頂板。直接底板為灰色粉砂巖,中厚層狀,以長石、石英、泥質膠結為主,并含有大量植物根部化石,微波狀及水平層理,厚度為1.25 m,底板巖石飽和抗壓強度平均為26.5 MPa,屬于較軟類底板(Ⅲb)。

        15211綜采工作面總的構造類型為單一走向NS向、向西北傾斜的單斜構造,從工作面運輸巷、切眼、回撤通道掘進過程中及鄰近綜采工作面回采過程中僅在局部地段煤層存在寬緩起伏,屬于地質條件較簡單區類,在設計上采用“兩進一回”布置方式,開切眼長度為297 m,推采距離為2 066 m,回采面積為613 602 m2,采用單一走向長壁式采煤法、綜合機械化采煤工藝、后退式推進以及全部垮落法管理頂板。

        15211綜采工作面機頭采用4架端頭支架(型號為ZYT12000/28/63D),機頭機尾各使用2架過渡支架(型號為ZYGD12000/28/63D),中間支架型號為ZY12000/28/63D,采煤機型號為艾柯夫SL900,破碎機型號為PCM400,刮板輸送機型號為SGZ1250/300,轉載機型號為SZZ1550/525,運輸巷和回風巷均采用型號為ZYDC5150/27/47的超前支架進行頂板支護。

        2 智能化改造

        2.1 控制室監測改造

        本次改造的控制室監測部分旨在建立井下綜采工作面生產調度監控指揮中心,實現對綜采工作面設備采煤機、液壓支架、刮板輸送機、轉載機、破碎機、乳化液泵站、噴霧泵站、組合開關等綜采設備的監控,從而實現工作面集中自動化控制。 本次改造增加的控制室監測功能如下。

        (1)采煤機工況顯示,包括牽引方向、速度、電流、牽引變頻器溫度、截割電流、電機溫度、左右滾筒高度、機身仰俯角度以及采煤機在工作面的位置等。

        (2)刮板輸送機的工況顯示,包括輸送機的啟停狀態、工作電流、工作電壓等。

        (3)液壓支架工況顯示,包括各支架壓力值、各支架推移行程、各電磁閥動作狀態、煤機位置、主機與工作面控制系統通信狀態等。

        (4)工作面設備與監控中心各主控計算機的通信狀態顯示。

        (5)工作面設備保護信息顯示,包括漏電、斷相、過載、各種故障狀態、數字信號的反饋等。

        (6)工作面語音系統狀態顯示,包括電話閉鎖狀態顯示、急停狀態顯示和斷路位置顯示(斷路的具體架號)。

        (7)歷史故障查詢,對所有可能出現故障的地方進行記錄。

        (8)工作面視頻顯示,監控中心可對視頻進行管理、查詢、存儲。

        改造前,15211綜采工作面設備概況均通過設備自帶操作界面進行提供,每種設備的運行情況及相應參數需要在對應設備的操作控制界面查看,同時由專人記錄并電話報告。改造后,增加的控制室監測功能使得井下工作人員在工作面控制室內便可對所有設備的數據進行實時監測,同時將數據傳輸至地面調度室,地面工作人員可以實時了解15211綜采工作面的當前狀況并進行工作安排。經過此次改造,大大降低了現場工作人員記錄對應設備運行狀態的工作量,同時地面與井下的數據同步顯示使得地面調度室對井下設備狀況及工作面當前狀況有了更加實時充分地了解,明顯提高了工作人員對工作面的風險感知能力和設備管理效率。

        2.2 控制功能改造

        本次改造的控制功能主要實現對采煤機、液壓支架、刮板輸送機的遠程控制和集中控制[3-4]。

        (1)采煤機遠程控制。依據采煤機主機系統及工作面視頻,通過操作采煤機遠程操作臺實現對采煤機的遠程控制,遠程控制功能包括采煤機滾筒升、降、左牽、右牽、急停等動作,控制延時不超過500 ms。15211綜采工作面采煤機工況顯示如圖1所示。

        圖1 15211綜采工作面采煤機工況顯示

        (2)液壓支架遠程控制。以電液控計算機主畫面和工作面視頻畫面為輔助手段,通過操作支架遠程操作臺實現對液壓支架的遠程控制,遠程控制功能包括液壓支架成組推溜、成組伸收護幫等動作,并滿足成組動作選方向要求,控制延時不超過500 ms。15211綜采工作面液壓支架工況顯示如圖2所示。

        圖2 15211綜采工作面液壓支架工況顯示

        (3)刮板輸送機遠程控制。工作面運輸設備控制系統具備數據傳輸功能,綜采自動化與此系統進行通訊,通訊協議為MODBUS RTU,接口為RS485,實現對刮板輸送機的單設備遠程啟??刂?,實現對刮板輸送機、轉載機、破碎機及帶式輸送機的順序遠程啟??刂?啟動順序:帶式輸送機→破碎機→轉載機→刮板輸送機;停止順序:刮板輸送機→轉載機→破碎機→帶式輸送機),開關狀態顯示包括各個回路運行狀態、電流大小、電壓大小以及漏電、斷相、過載等故障狀態。

        改造前,15211綜采工作面的控制方式主要是以工作人員現場操作為主,液壓支架的控制以現場支架工手動操作支架電液控制系統從而完成移架、推溜等動作,采煤機的控制以現場采煤機司機通過遙控進行手動控制割煤,不僅需要大量人員在工作面現場作業,同時危險系數較高且效率低下。改造后,工作人員配合現場的視頻系統,可以實現在工作面外組織生產,大大的降低了生產風險與人工成本,同時提高了生產效率。

        2.3 綜采工作面視頻系統改造

        在15211綜采工作面布置視頻系統,該系統采用4K+AI+5G網絡攝像儀,實現4K超高清視頻與5G技術相結合,進而實現超高清視頻監控、遠程現場實時展示等功能。在15211綜采工作面,每6個支架配備2臺4K+AI+5G網絡攝像儀,監視采煤機割煤情況以及行人通道情況。其中1臺安裝于支架的頂梁并面向煤壁,用于監視采煤機滾筒,另外1臺面向支架,用于監視行人通道。在刮板輸送機機頭和機尾、轉載點、帶式輸送機機頭處各安裝1臺礦用本質安全型攝像儀,進行實時監控。地面錄像服務器僅對重點采集點(采煤機工作區域、監控中心及其他相關采集點)的視頻進行動態錄像,且錄像存儲時間不小于15 d。

        改造前,15211綜采工作面由支架巡檢工進行檢查并記錄,同時通過現場的語音喊話設備進行溝通與協調。改造后,增加的綜采工作面視頻系統將人的視覺從運輸巷直接延伸到綜采工作面,能夠實時監控綜采工作面的實際情況,實現無盲區可視化生產,方便指揮人員對綜采工作面的指揮與協調。此外,綜采工作面視頻系統減輕了對支架巡檢工的依賴,在降低人工成本的同時大大增加了現場的指揮效率,實現工作面少人化[5-6]。

        2.4 采煤機智能化改造

        通過本次采煤機智能化改造,實現了采煤機位置定位、姿態定位、遠程監測與控制、自動割煤和自動化系統接口配置等主要功能。其中姿態定位、采高監測、俯仰采監測、自動割煤采用目前應用較廣且相對成熟的記憶截割原理[7-9]。

        (1)位置定位。采煤機位置定位就是對采煤機在工作面的相對位置進行實時的監測和分析。位置定位越精確,記憶曲線就越平滑,自動化割煤的精度就越高。采用自主定位的方式具有斷電記憶功能,無需重復校零,定位精度可達到5 cm。

        (2)姿態定位。采煤機姿態定位就是實時檢測采煤機左、右搖臂的采高量(或臥底量),采煤機當前所在位置的工作面傾角和俯仰采角度,以及采煤機的行走方向、速度等工作時的姿態信息。采用自主定位方式具有斷電記憶的功能,采高檢測精度為1 cm,角度檢測精度為0.1°。

        (3)遠程監測與控制。采煤機具有遠程通訊功能,可在運輸巷或地面調度室對采煤機運行工況進行監測,并可進行截割啟停、搖臂升降、牽引控制、記憶截割啟停、故障復位以及緊急停機等遠程控制。

        (4)自動割煤。自動割煤以采煤機記憶截割為主,即采煤機進入學習模式,手動操作割煤作為示范刀(或稱基準刀),控制系統采集、存儲采煤機在各個位置的行進方向、速度、左右搖臂高度等姿態信息,之后只要工作面的條件(如采高、頂底板等)沒有大的變化,采煤機在自動運行模式下根據記憶的工作參數自動割煤。當煤層條件發生變化時,需要本地或遠程人工干預。采煤機記憶截割特點為:一是除了工作面中部可以實現自動割煤外,還可以實現兩個端頭的自動斜切、割三角煤、清浮煤等割煤工藝;二是可以實現人工干預時自動化割煤工序的有序進行以及各個割煤動作的自由切換;三是可以滿足不同工作面的不同割煤工藝對記憶截割軟件的個性化要求,且操作簡潔。

        (5)自動化系統接口配置。15211綜采工作面采煤機控制系統主要由采煤機主機數據采集系統、數據傳輸系統、遠程控制臺組件、軟件系統四大配置組成,其中采煤機主機數據采集系統主要負責自動化運行過程中的采高、位置、姿態等數據,保證自動化的正常運行。數據傳輸系統主要負責采煤機整機的基本數據和自動化數據的實時傳輸,采用RS485和以太網接口,通過動力電纜控制芯線和光纖傳輸。遠程控制臺組件主要用于實現對采煤機的遠程控制和為第三方提供數據傳輸以及通訊接口的功能。軟件系統除了基本型采煤機包含的以外,還包含“22象限”記憶截割軟件、遠程數據傳輸軟件、第三方數據通訊軟件。

        改造前,15211綜采工作面生產方式以采煤機司機的現場操控為主,作業人員根據現場情況對采煤機進行操作,同時支架工輔以人工拉架,經常會導致三角煤切割不均勻、返刀頻繁、人工清煤等。改造后,增加采煤機控制系統實現智能化快速記憶截割自動運行及遠程干預控制,與此同時搭配工作面視頻系統和支架遠控系統,實現生產時液壓支架自動跟隨采煤機完成降移升及自動推溜功能,基本實現工作面“無人操作”。

        2.5 刮板輸送機、轉載機、破碎機控制改造

        15211工作面采用了最新研發的KTC150通訊控制系統,兼有原KTC150系統所有功能并突破了原KTC150系統的限制,在井下多設備控制時可作為區域主機使用,并可根據客戶需求繪制個性化的人機界面,實現實時監測和可靠控制。在原有控制基礎上,通過主控制器豐富的輸入輸出,實現刮板輸送機、轉載機、破碎機的啟??刂萍盃顟B檢測。

        改造前,15211綜采工作面的刮板輸送機、轉載機、破碎機控制主要依靠自帶的控制系統,不包含聯鎖功能,需要工作人員在預備生產時單獨啟動。為了使刮板輸送機、轉載機、破碎機的控制更為便捷,對刮板輸送機、轉載機、破碎機的控制進行改造。改造后,系統通過控制器配置實現了集中控制(由地面或其他主控計算機對KTC150系統進行遠程邏輯控制)、就地控制(由KTC150系統進行設備煤流聯鎖控制)、檢修控制(由KTC150系統進行單臺設備控制)、點動控制等多種方式(由KTC150系統進行單臺電機控制),使得刮板輸送機、轉載機、破碎機的控制更為便捷,生產效率更高。

        2.6 泵站控制改造

        為了提高控制效率,針對15211綜采工作面的泵站系統,自動化系統改造配置采用1臺主站、5臺分站、1臺網絡交換機以及連接器組成。分站與分站之間用連接器相連,連接方式采用快插的形式,最后安裝1臺多功能終端,作為整套控制系統的終結點[10]。從主控制器引出沿線,在每1臺乳化泵處放置1臺分站控制箱,用于實現泵站各傳感器信號(油壓,開關量;水壓,模擬量;油溫,開關量)的采集,同時實現各泵站的就地啟停、急停及運行狀態顯示。乳化液增壓泵和乳化液箱共用1臺分站控制箱,用于就近實現傳感器信號的接入及控制信號、急停信號的輸出。

        改造前,泵站的控制主要由遠程供液巡檢工進行人為操作,通過工作面其他作業人員的喊話需求進行泵站的啟停。改造后,系統最終達成了所有泵的集中數據監測,各泵站運行狀態圖形與動畫顯示,泵站急停顯示,沿線電纜斷路檢測及斷路位置顯示,各泵站的啟??刂?,泵站壓力、溫度、液位等保護,且各泵站的啟??刂七壿嬯P系可通過參數調整改變?,F在工作人員只需要在控制室便可進行泵站的相關控制,同時也可參考其他設備的運行情況對控制邏輯進行更改,大大提高了控制效率。

        3 綜采工作面智能規劃協同控制改造

        綜采工作面協同控制主要核心技術是采煤機、液壓支架和刮板輸送機之間的協作運行,從而安全、高效完成生產任務。15211綜采工作面采用采煤機自動割煤工藝,并根據三角煤割煤工藝協同控制采煤機割煤工序和軌跡[11],采煤機與液壓支架電液控制系統和刮板運輸機根據三角煤工序智能協同控制,實現無人干預的全自動控制。15211綜采工作面協同控制示意圖見圖3。

        圖3 15211綜采工作面協同控制示意圖

        改造前,15211綜采工作面不能實現協同控制功能與規劃功能。改造后,實現了采煤機滾筒自適應調高、液壓支架順序控制和刮板輸送機自動精準配合、煤流負荷平衡協調控制,同時實現了開采過程中的自適應煤機規劃截割功能,達到工作面各設備規劃開采和精準協同自主割煤的少人化技術提升。

        4 煤流負荷平衡控制改造

        綜采工作面負載平衡控制包括采煤機聯動控制、支架聯動控制、泵站聯動控制、刮板輸送機聯動控制、轉載機聯動控制、破碎機聯動控制、帶式輸送機聯動控制及工作面聯動總控制。智能化控制系統具備智能煤流負荷平衡控制功能,通過分析綜采設備之間的制約關系,建立了綜采設備負荷平衡控制模型,依據該模型優化刮板輸送機的負荷以節能運行,也可以優化采煤機的速度以實現高產運行[12]。15211綜采工作面負載平衡控制示意圖見圖4。

        圖4 15211綜采工作面負載平衡控制示意圖

        改造前,15211綜采工作面不具有智能煤流負荷平衡控制功能,改造后,通過接收煤量負載信息,由主控中心根據負載及自身數據分析運算,一是實現刮板輸送機智能控制功能及生產均衡控制,根據采煤機滾筒電機、牽引電機的電流和溫度等數據、刮板輸送機電機電流溫度數據以及泵站等其他相關數據,智能分析煤流負荷,根據負荷情況調節牽引速度和轉速等;二是實現刮板輸送機斷鏈、斷電自動停止割煤;三是實現采煤機、刮板輸送機、轉載機、破碎機和運輸巷帶式輸送機的聯動控制。

        5 開采效益

        張家峁煤礦15211綜采工作面實施智能化開采技術后,礦井實現了以下五大目標。

        (1)實現了少人作業。15211綜采工作面在本次智能化改造之后,工作面生產班勞動班組人數大幅度下降,與原來手動拉架推溜對比,本次智能化改造在生產過程中極大地降低了支架工現場工作量和支架工的現場人數,同時采煤機在自動化割煤程序的應用下,也大大減少了采煤機操作工人的工作量,控制臺的全方位遠程控制方便了檢修班組與生產班組開啟各類設備,與此同時工作面的全方位視頻覆蓋也大大增加了井上工作人員對井下情況的觀察和操作,進一步降低井下工作人員數量。本次改造使得采煤工作面生產班人數由原18~22人/班減少到8~12人/班。

        (2)提高了生產效率。經過此次改造,張家峁15211綜采工作面實現了工作面數字化和自動化開采,改造后工作面回采效率由原來11~13刀/d提高至13~15刀/d,回采工效提高20%~30%。

        (3)實現了設備集中控制。通過“傳感、視頻、虛擬現實”的控制模式,實現了工作面所有生產設備集中控制+人工干預的協調聯動控制;同時實現了采煤機記憶割煤,液壓支架、刮板輸送機自動跟機作業,地面、井下“一鍵啟?!钡裙δ?,使采面設備的啟停、檢修工作效率提高了30%。

        (4)實現了井上隨時查看井下設備狀態。本次智能化改造對井下設備的問題做到“早知、早覺、早處理”,大大提高了生產的安全性與危險的預警性。同時建立了井下綜采工作面生產調度監控指揮中心,實現工作面集中自動化控制,降低了工作面的管理難度與生產工作的指揮難度。

        (5)提高了對工作面開采的預判性。本次智能化改造包含礦壓分析周期來壓預警、規劃開采等系統,便于綜采隊及時根據情況更改采煤工藝、人員安排等開采計劃,使后續生產效率提高25%。

        6 結語

        本次張家峁煤礦15211綜采工作面智能化開采技術的順利實施和智能化裝備的成功運用,標志著智能化開采工藝在安全、高產、高效等多方面取得了顯著成效,響應了陜煤集團“全面推進兩化融合、建設智慧礦井”的號召,同時也提高了張家峁煤礦自身的效益。

        參考文獻:

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        Practice of intelligent transformation of 15211 fully mechanized mining facein Zhangjiamao Coal Mine

        TIAN Cheng, WANG Heng

        (Xi'an Heavy Equipment Intelligent Mine Engineering Technology Co., Ltd., Xi'an,Shaanxi 710032, China)

        Abstract In order to improve the intelligent mining and intrinsic safety level of Zhangjiamao Coal Mine of Northern Shaanxi Mining Co., Ltd. of Shaanxi Coal and Chemical Industry Group, the intelligent transformation of 15211 fully mechanized mining face was carried out, the application conditions of shearer automatic cutting, remote control of working face equipment, full coverage video tracking of working face and intelligent mining technology were introduced in detail, the construction objectives of automatic coal mining, remote control of transportation roadway centralized control center, one button start and stop of ground dispatching room after the intelligent transformation of 15211 fully mechanized mining face were expounded. After the intelligent transformation, the mine realized the intelligent control of fully mechanized mining equipment by the transportation roadway control center and the ground dispatching command center, improved the safety factor, reduced the accident probability and production cost, and promoted the deep integration of mine operation and modern intelligent technology.

        Key words Zhangjiamao Coal Mine; intelligent transformation; intelligent control; one button strat and stop; video tracking

        中圖分類號 TD823.97

        文獻標志碼 A

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        引用格式:田誠,王恒. 張家峁煤礦15211綜采工作面智能化改造實踐[J].中國煤炭,2021,47(11):44-50.doi:10.19880/j.cnki.ccm.2021.11.007

        TIAN Cheng, WANG Heng. Practice of intelligent transformation of 15211 fully mechanized mining face in Zhangjiamao Coal Mine[J].China Coal,2021,47(11):44-50.doi:10.19880/j.cnki.ccm.2021.11.007

        作者簡介:田誠(1998-),男,陜西韓城人,現任職于西安重裝智慧礦山工程技術有限公司,主要從事自動化項目管理工作。E-mail:2522337867@qq.com

        (責任編輯 路 強)

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